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一起110kV变压器内部过热缺陷的分析及处理

 

李良军,邓凡良,应 俊

大庆油田电力集团供电公司  黑龙江省大庆市   163453

 

摘要本文介绍了一起110kV变压器内部过热缺陷的发现、追踪、分析和处理的全过程,总结了变压器检修和消缺的经验。

关键词变压器;内部过热;分析;处理

 

前言

电力变压器内部过热缺陷对安全运行危害极大,如果不能及时被发现和处理,必然导致缺陷逐步扩大,最后造成变压器烧损的恶性事故。

在电网运行中,通过有效的技术手段,及时发现变压器内部存在的过热缺陷,科学准确地进行缺陷分析,制定并实施切实可行的缺陷处理方案,对于保证电力变压器安全可靠运行非常重要。

发现缺陷

20064月,某变电所2110kV主变在投运5年之后进行首次大修。

主变型号SFSZ7-50000/110,电压组合115±8×1.25/38.5±5/6.3kV,额定电流251 A/749.8A/2291A

主变大修后,各项试验合格,恢复送电。送电后第三天,对主变绝缘油追踪色谱分析,发现总烃含量异常增长,超过规定的150μL/L的注意值,运用三比值法分析,显示变压器内部存在高于700℃的高温过热缺陷。

追踪缺陷

为了进一步确定缺陷类型,对该主变绝缘油劣化趋势进行密切追踪。主变大修后送电前色谱分析数据及后期追踪的数据详见表1

分析缺陷

分析2号主变绝缘油气相色谱追踪数据的变化情况。没有乙炔气体,说明变压器内部不存在放电。二氧化碳和一氧化碳数值稳定,说明固体绝缘材料没有局部过热。从而可以初步判定变压器内部为裸金属局部过热缺陷。

变压器内部裸金属大体分三大部分,一是导电回路部分,包括导电杆、裸露的母排、分接开关接点、裸露的电气连接点等;二是铁芯磁路部分;三是金属夹件部分。缺陷查找应该分别对上述三个部分进行排查。

导电回路部分可能产生过热的原因有,电气连接点松动,接触面电阻增大,焊点开焊,110千伏引线与高压电容套管下端均压球搭接并且绝缘破损。

铁芯磁路部分可能产生过热的原因有,铁芯与夹件间绝缘降低或破损造成铁芯多点接地,异物杂质造成铁芯多点接地,异物杂质造成铁芯片间短路,铁芯片间绝缘破损造成片间短路,铁芯接地片外包绝缘破损造成片间短路。

金属夹件部分可能产生过热的原因有,穿芯螺杆绝缘破损与金属夹件形成环流,金属夹件与油箱外壳接触形成环流。

 

 

1  2006年某变电所2110kV主变绝缘油气相色谱分析数据(μL/L)

H2

CH4

C2H6

C2H4

C2H2

总烃

CO

CO2

419日大修送电前

10

8.9

2.6

3.3

0

14.7

174

131

422

43

62.2

15.9

75.9

0

153.9

255

163

423

57

79*.5

19.5

91.5

0

190.5

290

163

424

34

64.1

19.7

84.4

0

168.2

191

227

425

71

104.9

25

112.4

0

242.3

283

175

426

77

108.6

25.3

114.4

0

248.2

277

183

427

62

110.8

28.3

122.4

0

261.4

252

187

428

79

128.4

31.8

137.0

0

297.2

268

175

430日停电脱气

6

39.8

19.4

74.5

0

133.7

45

163

51

47

131.5

50.8

242.2

1.6

426.1

105

260

2

68

170.8

58.7

274.5

1.3

505.4

110

257

53

73

177.9

61.8

278

1.4

519

113

258

57

86

206

71.8

302.2

1.5

581.6

119

277

512

97

237.9

85.7

336.0

0.9

660.6

124

284

516

121

301.3

107.2

396.1

0.8

805.5

127

268

519

128

320.9

110.4

415.9

0.6

847.8

120

255

526

142

343.2

120.1

432.5

0.9

896.7

134

275

62

177

460.7

157.8

559.8

0

1178.4

128

291

65

210

493.0

167.0

384.5

0

1244.6

139

246

68

240

597.7

240.5

678.1

0

1516.3

141

235

612

274

668.7

200.8

722.6

0

1592.2

167

301

615

282

777.9

262.2

926.8

0

1966.9

171

346

620

295

809.5

286.7

974.2

0

2043.4

161

307

623

286

860.2

309.3

10009.6

0

2179.1

156

347

626

323

913.6

332.4

1067.3

0

2313.2

54

278

71日消缺后

0

3.0

24.2

32.5

0

59.6

4

237

73

0

7.9

23.1

37.6

0

68.6

15

211

76

13

16.5

26.5

52.2

0

95.2

17

263

710

15

18.4

27.1

56.7

0

102.2

22

244

724

16

24.8

29.6

59.1

0

113.5

56

415

制定缺陷排查和消除方案

依据缺陷分析结果,我们制定了详细的缺陷排查和消除方案。(见表2

缺陷查找和处理

缺陷排查和消除方案制定后,联系变压器停电进行消缺。

我们依照缺陷排查和消除方案,逐项进行了试验和检查,成功找到了局部过热缺陷点。

吊芯检查过程中,发现铁芯接地片“塌腰”与第四级轭铁上表面搭接,接地片外包绝缘白布带在搭接点磨破,形成片间短路,产生的环流将接地片烧出一个豁口,熔体滴落到铁轭上表面形成一个直径10mm的扁圆形熔渣,将8片硅钢片短接,又形成了新的铁芯片间短路点。为了直观地展示过热缺陷点,附三张现场拍摄的图片(图13)。

对缺陷的处理:利用刮刀将轭铁上表面的金属熔渣刮除,并用面团粘附,防止金属熔渣散落至他处。将短接在一起的铁芯片分离,并在片与片之间插入绝缘纸。由于烧损的接地片损伤不严重,可以继续使用,重新包扎绝缘到足够厚度。调整接地片姿态,使其“拱起”,与轭铁表面保持间隙。

 

2缺陷排查和消除方案

 

检查项目

检查方法

处理方法

特殊材料准备

一、

 

导电回路部分

1电气连接点松动

测试各电压等级绕组直流电阻;

拥塞尺接触面间隙;

目检。

紧固接点

 

2接触面电阻增大

打磨接触表面,降低电阻值。

更换压紧弹簧,增加接触面压紧力。

水砂纸、

塞尺

3焊点开焊

重新焊接

焊接工具和材料

4110千伏引线与高压电容套管下端均压球搭接并且绝缘破损

目检

包扎引线破损绝缘,调整引线姿态使其与均压球隔开。

皱纹纸、

白布带

二、

 

铁芯磁路部分

 

5铁芯与夹件间绝缘降低或破损造成铁芯多点接地

测试铁芯对地绝缘电阻;

更换新绝缘件或补强绝缘。

 2500伏兆欧表;干燥洁净绝缘纸板足量;穿芯螺杆绝缘护管及衬套。

测试穿芯螺杆与铁芯绝缘电阻;

测试穿芯螺杆与铁轭夹件绝缘电阻。

6异物杂质造成铁芯多点接地

测试铁芯对地绝缘电阻;

 

 

 

清除异物;

采用电容放电冲击法击毁异物,解除接地故障点。放电电压控制在2500V以下。

 

 

 

升压PT,

电容器,

放电球隙.

通过冲洗器身和油箱、检查滤纸脏污程度等方法检查油中异物;

检查铁芯表面、铁芯各间隙、下节油箱。可采用油冲洗,或用白布、薄板穿入缝隙中往返拉刮等方法进行检查;

打开不同级铁芯接地片之间的连接,测量铁芯油道两侧绝缘电阻。

7异物杂质造成的铁芯片间短路

目检

清除观察到的异物,补强片间绝缘;

绝缘漆

采用直流法查找短接点:打开铁芯接地片与夹件的连接,在铁轭两侧的硅钢片上施加6V的直流电压,然后用直流电压表依次测试各级硅钢片间的电压。当电压等于0或者表针指示反向时,可认为该处是内部短接点。

采用电容放电冲击法击开隐蔽接地故障点。放电电压控制在2500V以下。当重复数次无放电声后,首先将铁芯对地放电,然后用直流法进行检查确定隐蔽短接点消除。

上述方法无效时,需要对铁芯解体,清除异物杂质。

电池,

直流电压表;

升压PT,

电容器,

放电球隙;

绝缘漆。

8铁芯片间绝缘破损造成的片间短路

采用直流法查找短接点

对铁芯解体,用绝缘漆对片间破损绝缘进行修复。

绝缘漆

9铁芯接地片外包绝缘破损造成的片间短路

检查主铁芯接地片、分级铁芯接地片外包绝缘状态及与铁芯连接状态

更换或修复接地片,包扎绝缘。

 

三、

金属夹件部分

10穿芯螺杆绝缘破损与金属夹件形成环流

测试穿芯螺杆对地绝缘电阻;

 

 

11金属夹件与油箱外壳接触形成环流

目检

调整夹件或油箱外壳位置;

将两者用绝缘件隔离。

 

小结

通过对本次110千伏主变内部过热缺陷的发现、追踪、分析、制定排查和消除方案,一直到成功消除缺陷的全部过程的总结,我们可以得出如下经验。

1) 实施变压器大修,必须严格执行DL/T57395《电力变压器检修导则》,不允许有丝毫的粗心大意。现场专责质检人员必须全过程监督检查,杜绝检查死角。   

2)新品变压器或大修后的变压器投运后,必须进行绝缘油追踪色谱分析,发现色谱异常时能够及时排查缺陷,避免导致恶性设备事故。

3)制定缺陷排查和消除方案时,要多方面收集信息,综合考虑,准确判断缺陷类型和可能的部位,保证人员、机械装备、设备、材料等各方面准备充分,作业时做到忙而不乱、井然有序。

 

 

 

参考文献:

1.        董其国. 电力变压器故障与诊断[M. 北京:中国电力出版社,2001.

2.        中国电力企业家协会供电分会.变压器检修[M. 北京:中国电力出版社,1999.

3.        DL/T57395,电力变压器检修导则[S]

4.        DL/T57295,电力变压器运行规程[S]

5.        DL/T5961996,电力设备预防性试验规程[S]

6.        DL/T7722000,变压器油中溶解气体分析和判断导则[S]

 

 
     
 

 

主办单位:

中国石油和化工自动化应用协会电气分会

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