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冷冻机频繁跳停后自启动原因分析及解决办法

 

姚继烨,张贵明,余斌

湖北双环科技股份有限公司  湖北应城    432407

 

摘要:冷冻机频繁跳闸后自启动,严重威胁操作人员的人身安全和安全生产。通过分析找到了故障原因,提出了解决问题的方法。

关键词:冷冻机  频繁跳闸  自启动  故障分析  解决方法

 

1、工作原理

我公司氯化工厂冷冻机是为冷却氯气提供冷却水的,因此其运行的稳定与否,直接关系到生产能否正常进行。其工作原理为:先开油泵,当油压建立起来后YCJ闭合,7J闭合,当工艺状况均正常时,8J闭合,主电机可以起动运行。主电机启动时,首先接触器3C4C闭合,电动机星形启动,经时间继电器2SJ一分钟延时后,通过3J接通接触器5C,接触器4C5C闭合,3C断开,电动机三角形运行。如果工艺状况不正常,相应的仪表动作,8J断开,主机跳停,同时由仪表送出信号到中间继电器,再由仪表报警出口中间继电器(图中的9J-16J)送出报警信号,通过17J8J锁定在断开位置,主电机控制回路不能再开车。

2、故障现象

20067月—81#冷冻机频繁跳停后自启动,次数多的时候两个小时内出现三四次。严重威胁操作人员的人身安全和生产安全。具体现象为:主电机突然跳闸停车,却没有任何报警指示,经1分钟后自启动。模拟测试时发现其动作过程为:5C跳开,4C未跳,2SJ启动,经1分钟后,5C合闸,电动机直接进入三角形运行。

3、原因分析

出现上述现象后,公司组织了由各专业人员参加的分析会。首先怀疑电气元件:如果星—三角切换用的中间继电器3J质量不好,常开接点无故断开或线圈吸力不够,造成5C断电,也会造成自启动。电工更换了4C3J,现象依然存在。后怀疑3J8J中间继电器质量问题,更换后现象依然存在。最后只有现场模拟测试,用纸团放在各中间继电器上观查其动作情况,发现8J有跳动现象。而将仪表保护部分短接时,机组运行正常。但手动检查仪表保护元件,动作均正常。后对照图纸仔细分析,发现:当装在冷冻机上的仪表出现接点抖动现象(即常闭接点刚分开,而常开接点还未闭合,随即又复位)时,由于其常闭接点分开,8J线圈短时失电常开接点分开,造成主电机控制回路短时失电,3J线圈失电常开接点分开,由于3J是依靠自身的常开接点进行自锁,于是分开后不能再吸合,5C失电,电动机跳闸。而4C由于释放时间大于8J的释放时间,4C常开接点未分开。在仪表接点短时抖动结束后,8J线圈得电常开接点闭合,此时5C因失电其常闭接点闭合,用于三角形切换的时间继电器2SJ得电,当切换时间一到主电机即以三角形方式直接起动。

4、改进措施

    找到问题,更换了仪表的压力继电器后,机组运行正常,再没有出现上述故障。由于冷冻机开机前需要盘车,因此自起动现象属于比较严重的安全隐患,针对此现象,可以采用以下方法解决。首先,在音响报警回路中增加一个中间继电器20J,按下QA3起动主电机的同时起动20J,同时将纽子开关QA5闭合,如果再出现抖动现象,由于8J线圈短时失电常开接点分开,20J线圈失电常开接点分开,而 20J也是依靠自身的常开接点进行自锁,于是分开后不能再吸合,其常闭接点接通,信号送报警及保护回路,通过17J8J锁定在分开位置,主电机控制回路彻底断电,不再能够自起动。只有分断QA5,才能够再次恢复8J,从而恢复主电机控制回路电源(注意:每次停车及有报警输出时必须将QA5分断,否则主电机将不能起动)。第二,将控制仪表拆离冷冻机组,引至单独的仪表盘,消除振动源。第三,在资金许可的前提下,将这个由众多中间继电器组成的控制系统改由PLC控制,减少因控制元器件多、接点多易被氧化腐蚀等造成的故障。

 

 
     
 

 

主办单位:

中国石油和化工自动化应用协会电气分会

全国石油和化学工业电气技术委员会
中国化工装备协会仪表电气专业委员会
版权所有
中国石油和化工自动化应用协会电气分会